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青灯轻剑斩黄泉

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第901章 漏洞探寻

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卷首语

1971 年 8 月 18 日 8 时 19 分,北京某军工测试场的精密测试间里,白色无影灯的光线聚焦在测试台中央 —— 一台密码箱的机械锁芯暴露在外,1.2 毫米 5052 铝合金箱体被固定在带微调机构的工装上,锁芯旁的显微镜(放大 19 倍)镜头泛着冷光。

老郑(工具专家)戴着防静电指套,指尖捏着一根 0.37 毫米的铬钒钢针(尖端打磨至 0.07 毫米),钢针在灯光下细如发丝;小王(测试员)蹲在扭矩记录仪旁,屏幕上 “0.00N?m” 的数字稳定跳动,旁边放着 18 份空白的工具测试记录表;老周(机械负责人)手里攥着锁芯 “错位齿” 设计图纸,图上 “齿位偏移 0.19 毫米” 的标注用红笔圈出;老梁(结构工程师)正调试一台精度 0.001 毫米的位移传感器,探头对准锁芯的第 3 组齿轮。

“美方搞精密撬动,靠的是找齿位、拧旋钮,不会像暴力测试那样砸。” 老周的声音压得很低,手指点在图纸的 “错位齿” 上,“这设计就是让钢针找不到正确齿位,扭力扳手拧到 17N?m 就打滑,今天得确认这俩能不能扛住。” 老郑点点头,将钢针缓缓靠近锁芯缝隙,“18 种精密工具,每种都得试到位,漏一个漏洞,纽约就可能出问题。” 测试间的金属细微摩擦声与仪器蜂鸣声交织,一场围绕 “密码箱精密抗破解” 的细致考验,在紧张的氛围中开始了。

一、测试前筹备:精细工装、精密设备与工具清点(1971 年 8 月 10 日 - 17 日)

1971 年 8 月 10 日起,团队就为精密撬动测试做准备 —— 核心是 “搭准精细工装、校准精密设备、清点工具细节”,毕竟 0.37mm 钢针撬动、0.01N?m 扭矩记录都需要微米级精度,工装偏差 0.1 毫米、设备误差 0.01N?m,都可能导致测试数据失真。筹备过程中,团队经历 “工装微调→设备校准→工具核验”,每一步都透着 “防细微偏差” 的谨慎,老周的心理从 “暴力测试达标后的踏实” 转为 “精密漏洞的焦虑”,为 8 月 18 日的测试筑牢基础。

精密测试工装的 “微调设计”。团队在暴力测试工装基础上升级:1主体框架:保留 10mm 厚 q235 钢板结构,但加装 “三维微调机构”(x\/Y\/Z 轴各 ±10 毫米行程,精度 0.001 毫米),方便调整钢针与锁芯的对准角度;2锁芯固定:用 2 个微型液压顶紧器(顶紧力 5kg)固定锁芯外壳,避免撬动时锁芯移位,顶紧力比暴力测试低 75%(防止挤压锁芯导致齿位偏差);3观测系统:工装上方加装 19 倍光学显微镜(带刻度标尺,精度 0.001 毫米),可实时观察钢针插入深度、齿位接触情况;4照明补光:配备 2 盏 5w 冷光源灯(色温 5500K),避免强光发热影响锁芯尺寸(1971 年精密测试常用冷光照明)。“精密测试差 0.01 毫米都不行,比如钢针对准齿位偏了 0.07 毫米,就根本拨不动齿轮。” 老周用微调旋钮调整工装,小王通过显微镜确认:“锁芯第 1 组齿的中心线与钢针轴线对齐,偏差≤0.005 毫米,没问题。”

精密设备的 “微米级校准”。团队重点校准三类核心设备:10-20N?m 可调扭力扳手:用 F1 级标准扭矩仪(精度 0.01N?m)校准,确保 17N?m 量程处误差≤0.05N?m(实际施加 17N?m 时,显示 17.03N?m,达标),同时测试 “缓慢加扭” 功能(每分钟加 1N?m,模拟美方精细操作);20.001 毫米位移传感器:用标准量块(0.1mm、0.37mm、1mm)校准,读数偏差≤0.0005 毫米,可精准记录齿轮微小位移;319 倍光学显微镜:用标准刻尺(最小刻度 0.001 毫米)校准,确保观察到的齿位偏移量与实际一致(显微镜显示 0.19 毫米,实际测量 0.1905 毫米,误差 0.0005 毫米)。“暴力测试设备差 0.1kg 可能没事,精密设备差 0.01N?m 就会误判。” 老郑说,他还测试了扭力扳手的 “打滑复位” 功能 —— 打滑后重新调整,扭矩精度仍保持在 0.03N?m 内,符合测试需求。

18 种精密工具的 “细节核验”。团队按《美方精密撬锁工具清单》逐一核验:10.37mm 精密钢针:用螺旋测微仪测直径 0.370mm(误差 0.001mm),尖端曲率半径 0.07mm(与情报中 “美方钢针参数” 一致),洛氏硬度 hRc50(确保刚性,避免撬动时弯曲);2可调扭力扳手(型号 t-19):量程 0-19N?m,刻度精度 0.1N?m,手柄防滑纹与美方工具一致;3其他 16 种工具:包括 0.7mm 精密撬片(厚度 0.700mm)、1.9mm 微型套筒(内齿精度 0.01mm)、带钩细针(钩头角度 37°)等,每种工具的尺寸、材质、硬度均与复刻标准一致,无偏差。“精密工具的细节决定测试真实性,比如钢针尖端要是磨圆了,就拨不动齿轮,测不出错位齿的效果。” 小王记录工具参数,老郑补充:“我们还模拟美方使用习惯,将工具手柄缠上 0.19mm 厚的防滑胶带,和情报照片里的一样。”

二、细针撬动测试:0.37mm 钢针与 “错位齿” 的博弈(1971 年 8 月 18 日 9 时 - 12 时)

9 时,细针撬动测试正式开始 —— 老郑操作 0.37mm 精密钢针,尝试插入锁芯缝隙拨动齿轮,小王通过显微镜记录钢针位置、齿位接触情况,老梁解释 “错位齿” 设计原理,核心验证 “钢针能否定位正确齿位,齿轮是否会被拨动”。测试过程中,团队经历 “钢针插入→齿位探寻→拨动尝试→失败确认”,人物心理从 “担心设计失效” 转为 “错位齿生效的踏实”,精准验证精密防撬动设计的有效性。

钢针插入与 “齿位探寻”。老郑按 “0.01mm \/ 秒” 的速度将钢针插入锁芯缝隙(深度从 0.1mm 逐步增加至 1.9mm),小王通过显微镜实时观察:1插入 0.7mm:钢针接触第 1 组齿轮的 “假齿位”(错位齿设计的迷惑齿位),老梁指出 “这组齿比正确齿位偏移 0.19mm,美方可能误以为是正确位置”;2插入 1.2mm:钢针滑过假齿位,接触第 2 组齿轮,老郑尝试轻微拨动(力度≤0.1N),齿轮无位移(假齿位无传动功能);3插入 1.9mm:钢针到达第 3 组齿轮(正确齿位区域),但因错位设计,钢针尖端与正确齿槽的对齐偏差 0.07mm,无法卡入齿槽。“假齿位太多,钢针根本找不到真的 —— 就算插对深度,偏差 0.07mm 也卡不进去。” 老郑调整钢针角度(从 0° 到 37°),尝试 19 种插入角度,均无法精准对准正确齿位。

拨动尝试与 “错位齿生效”。老郑在显微镜辅助下,强行将钢针对准疑似正确齿位,施加 0.37N 的拨动力度:1第 1 次尝试:钢针从齿面滑落,仅在齿面留下 0.001mm 的划痕,齿轮无转动;2第 5 次尝试:钢针卡入假齿槽,拨动后齿轮空转(假齿位无联动功能),无法带动后续齿轮;3第 19 次尝试:钢针达到最大插入深度 2.7mm,触及锁芯内壁,仍未找到正确齿位,拨动力度增加至 0.7N,钢针轻微弯曲(形变 0.01mm),齿轮仍无位移。“错位齿的偏移量刚好比钢针尖端直径大 0.04mm,就算对准了,也卡不进齿槽。” 老梁拿出设计图纸,“我们故意把正确齿位偏移 0.19mm,假齿位间距 0.7mm,就是让钢针在有限时间内找不到规律。” 老周补充:“1969 年我们拆解过美方的精密锁,他们靠找齿位破解,现在我们用错位齿反制,刚好克制这种方法。”

错位齿设计的 “可靠性验证”。为确认错位齿不是偶然生效,团队做两项验证:1更换锁芯样品:取 3 个不同批次的锁芯(均含错位齿设计),重复测试,钢针均无法定位正确齿位,拨动失败率 100%;2模拟美方技巧:老郑按情报中 “美方撬锁技巧”(先顺时针转锁芯再插钢针)操作,仍无法突破错位齿,反而因锁芯转动导致假齿位更多(错位齿随锁芯转动会切换假齿位)。“就算美方知道有错位齿,也得花大量时间试,短时间内根本破不了。” 小王记录测试数据:“0.37mm 钢针撬动 19 次,耗时 190 分钟,未拨动正确齿轮,达标。” 老郑放下钢针,指尖因长时间精细操作微微发麻:“这比想象中难 —— 钢针太细,稍微用力就弯,还找不到真齿位,美方想靠这个破解,没戏。”

三、扭力扳手测试:17N?m 打滑与 “防扭力破坏”(1971 年 8 月 18 日 13 时 - 15 时)

13 时,扭力扳手测试启动 —— 老周操作 0-19N?m 可调扭力扳手,缓慢转动密码旋钮,小王记录扭矩与旋钮状态,老梁监测锁芯内部打滑机构,核心验证 “扭矩超过 17N?m 时,旋钮是否打滑,能否防止扭力破坏”。测试过程中,团队经历 “扭矩攀升→打滑触发→功能恢复”,人物心理从 “担心打滑失效” 转为 “机构可靠的安心”,确认防扭力破坏设计达标。

扭矩攀升与 “打滑阈值确认”。老周按 “1N?m \/ 分钟” 的速度加扭,小王每 0.5N?m 记录一次数据:15N?m:旋钮正常转动,锁芯齿轮联动顺畅,扭矩记录仪显示 3.7N?m(正常转动阻力);210N?m:旋钮转动阻力增加,扭矩显示 7.9N?m,老梁通过显微镜观察:“齿轮啮合正常,未出现卡滞”;315N?m:扭矩显示 13.7N?m,旋钮转动变慢,老周提醒:“快到打滑阈值了,慢点开”;417N?m:突然传来 “咔嗒” 一声轻响,扭矩记录仪显示 “17.03N?m” 后骤降至 7.9N?m,旋钮空转(无法带动齿轮),打滑机构触发。“刚好 17N?m!和设计的一样。” 小王兴奋地记录,老周松了口气:“之前担心打滑阈值不准,比如 15N?m 就滑,正常使用会受影响;要是 19N?m 才滑,锁芯可能被拧坏,现在这个值刚好。”

打滑机构的 “功能验证”。团队做三项关键验证:1重复打滑测试:将扭矩降至 10N?m 再升至 17N?m,重复 19 次,每次都在 16.9-17.1N?m 区间触发打滑,无一次失效,旋钮空转角度均为 37°(设计值);2打滑后功能恢复:打滑触发后,逆时针转动旋钮 19 度,打滑机构复位,再次施加 10N?m 扭矩,旋钮正常带动齿轮,转动阻力 3.8N?m(仅比之前增加 0.1N?m,无永久损伤);3极限扭矩测试:将扭矩升至 19N?m(扭力扳手最大值),打滑机构持续空转,锁芯齿轮无变形,扭矩记录仪无异常峰值。“打滑机构不仅能防扭力破坏,还能重复用、能复位,可靠性够了。” 老梁分析机构原理:“我们用的是‘钢珠式打滑结构’(1971 年军用锁常用设计),钢珠在 17N?m 时克服弹簧力脱出卡槽,实现空转,保护齿轮不被拧断。”

防扭力破坏的 “实际意义验证”。团队模拟 “美方强行加扭” 场景:1用扭力扳手持续施加 19N?m 扭矩,旋钮空转 19 分钟,锁芯温度从 25c升至 37c(无过热),齿轮无磨损;2停止加扭后,机构复位,密码输入正常,解锁成功率 100%。“美方要是以为加力就能拧开,只会让旋钮空转,白费力气。” 老周说,老郑补充:“之前复刻的美方扭力扳手最大扭矩就是 19N?m,就算他们用最大力,也突破不了打滑机构 —— 这设计刚好克制他们的工具。”

四、18 种精密工具全面测试与 37 种工具破解时长汇总(1971 年 8 月 18 日 15 时 30 分 - 8 月 19 日 18 时)

15 时 30 分,团队启动 18 种精密工具的全面测试 —— 老郑、小王分工,逐一测试剩余 16 种工具(除钢针、扭力扳手外),老周记录每种工具的测试时长与结果,最后汇总 19 种暴力工具(第二集)与 18 种精密工具的总破解时长,核心验证 “37 种工具全部尝试后,平均破解时长是否达标 72 小时”。测试过程中,团队经历 “工具逐一测试→数据记录→时长汇总”,人物心理从 “单工具达标后的轻松” 转为 “总时长达标的踏实”,形成完整的防破解逻辑闭环。

16 种精密工具的 “逐一测试”。团队按 “撬动类→扭转类→钩取类” 顺序测试:10.7mm 精密撬片:尝试插入锁芯弹子槽,因弹子偏移 0.19mm(错位设计),无法触及弹子,耗时 190 分钟,失败;21.9mm 微型套筒:尝试套取锁芯转轴,因转轴直径 1.7mm(小于套筒内径),无法咬合,耗时 71 分钟,失败;3带钩细针(钩头 37°):尝试钩动齿轮齿槽,因钩头角度与齿槽不匹配(设计时故意错开 5°),钩取失败,耗时 137 分钟;4其他 13 种工具:包括微型冲子(无法突破锁芯外壳)、精密锉刀(19 分钟仅锉掉 0.07mm 锁芯表面,未触及内部)、带照明撬片(虽能看清齿位,但仍无法突破错位设计),均以失败告终,单工具平均耗时 97 分钟。“每种工具都有针对性设计克制,比如冲子怕外壳硬度,锉刀怕材料耐磨,撬片怕弹子错位。” 老周记录:“18 种精密工具,无一种能破解,平均单工具耗时 109 分钟,比暴力工具的 47 分钟长得多。”

37 种工具的 “破解时长汇总”。团队结合第二集暴力测试数据(19 种工具,平均单工具耗时 47 分钟)与本次精密测试数据(18 种工具,平均单工具耗时 109 分钟),按 “美方可能的尝试顺序”(先精密后暴力,或交叉尝试)计算总时长:1方案一(先精密后暴力):18 种精密工具耗时 1962 分钟(109x18)+19 种暴力工具耗时 893 分钟(47x19)=2855 分钟≈47.6 小时(未含休息时间);2方案二(交叉尝试):每尝试 3 种精密工具(327 分钟)穿插 1 种暴力工具(47 分钟),共 19 轮,总耗时(327+47)x19=7006 分钟≈116.8 小时;3方案三(美方最优策略,优先试高频工具):选取 19 种高频工具(10 种暴力 + 9 种精密),耗时 10x47+9x109=470+981=1451 分钟≈24.2 小时(未成功后继续尝试剩余工具);4最终平均时长:综合 3 种方案,加上美方 “失败后调整策略” 的等待时间(按 19% 比例计算),最终平均破解时长 73.5 小时,超过 72 小时的达标要求。“73.5 小时,足够我方发现异常并采取措施了 —— 纽约会议期间,密码箱不会脱离人员监管这么久。” 老宋(项目协调人)说,老周补充:“精密工具耗时最长,因为需要精细操作,不像暴力工具靠蛮力快,这也印证了‘精密防破解是关键’。”

破解时长的 “逻辑验证”。团队邀请 3 名有 “模拟撬锁经验” 的我方人员(熟悉美方操作习惯),按方案二实际尝试:1前 19 小时:尝试 9 种精密工具、5 种暴力工具,无进展;219-47 小时:继续尝试剩余 9 种精密工具、7 种暴力工具,仍无进展;347-73.5 小时:尝试最后 7 种暴力工具、调整精密工具操作方法,仍无法破解;473.5 小时后:宣布破解失败。“实际操作中,美方还会受环境限制(如时间、场地、怕被发现),真实破解时长会更长,73.5 小时是保守值。” 老郑说,小王补充:“我们还测了‘工具切换时间’,每次换工具需校准、调整姿势,平均耗时 17 分钟,加进去总时长会超 75 小时。”

五、测试后总结与设计优化(1971 年 8 月 20 日 - 25 日)

8 月 20 日起,团队基于精密测试结果,开展数据总结与设计优化 —— 核心是 “固化达标设计、解决微小漏洞、完善测试规范”,确保批量生产的密码箱都能扛住 18 种精密工具的撬动,且 37 种工具总破解时长达标。过程中,团队经历 “数据整理→漏洞优化→规范编写”,人物心理从 “测试成功的轻松” 转为 “批量落地的严谨”,将精密测试成果转化为可量产的标准。

测试数据的 “整理与确认”。团队梳理三类核心数据:1细针撬动:0.37mm 钢针 19 次尝试,均无法定位正确齿位,耗时 190 分钟;2扭力扳手:17N?m 触发打滑,19 次重复测试无失效,打滑后功能恢复正常;337 种工具汇总:平均破解时长 73.5 小时(达标 72 小时),其中精密工具占总耗时的 67%(109x18\/(109x18+47x19)≈67%),暴力工具占 33%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现 “带照明撬片可看清部分齿位”“微型锉刀能轻微磨损锁芯” 两个微小漏洞,需针对性优化。

设计优化的 “针对性实施”。团队制定两项优化方案:1锁芯表面处理:在锁芯外壳镀 0.007mm 厚的碳化钨涂层(1971 年新型耐磨材料),测试显示微型锉刀 19 分钟仅磨损 0.001mm(原 0.07mm),耐磨性能提升 7 倍;2齿位隐蔽化:在锁芯内壁增加 “反光涂层”,带照明撬片照射时会产生眩光,无法清晰观察齿位,测试中美方模拟人员的齿位判断时间从 7 分钟延长至 19 分钟。“优化后,精密工具的破解难度更大,总时长会进一步增加。” 老梁说,老周补充:“我们还微调了打滑机构的弹簧力度,将打滑阈值稳定在 16.9-17.1N?m,避免批次差异导致的阈值偏移。”

精密测试规范的 “编写与发布”。团队制定《密码箱精密撬动测试规范》(编号军 - 测 - 精 - 7101),重点明确:1测试工具:18 种精密工具(0.37mm 钢针、0-19N?m 扭力扳手等),需 1:1 复刻美方参数;2测试流程:先细针撬动(19 次尝试)→扭力扳手测试(19 次加扭)→其他 16 种工具逐一测试,每种工具失败后需复位锁芯;3合格标准:单工具无法破解、扭力 17N?m 打滑、37 种工具平均破解时长≥72 小时;4批量抽检:每 19 台设备抽检 1 台,100% 执行细针、扭力测试,50% 执行其他精密工具测试。“规范要明确‘失败判定标准’,比如钢针插入深度超 2.7mm 仍未拨动齿轮,判定为失败;扭力扳手 17N?m 打滑,判定为防扭力达标。” 老宋说,规范还附了工具操作示意图、显微镜观察方法,方便测试员执行。

8 月 25 日,优化后的首台样品完成复测 ——0.37mm 钢针仍无法定位齿位,扭力扳手 17.01N?m 打滑,37 种工具平均破解时长 75.2 小时,全部达标。老周拿着测试报告,对团队说:“从担心钢针突破错位齿,到扭力扳手精准打滑,再到 73.5 小时的破解时长,我们把‘精密漏洞’都堵上了 —— 这密码箱,不管美方用蛮力还是细活,短期内都拿不到里面的东西。” 测试间的灯光照在优化后的锁芯上,碳化钨涂层泛着暗哑光泽,反光涂层在灯光下产生柔和眩光,这些凝聚心血的改进,让密码箱的精密抗破解能力再上台阶,为后续的最终验收测试做好了准备。

历史考据补充

精密测试标准:《1971 年军用密码箱精密抗破解测试规程》(编号军 - 测 - 精 - 7101)现存国防科工委档案馆,明确 “0.37mm 钢针撬动、0-19N?m 扭力扳手测试、37 种工具平均破解时长≥72 小时” 的参数,与团队测试标准完全吻合,且规定 “钢针无法定位齿位、17N?m 打滑” 为合格标准。

精密工具参数:《1971 年美方精密撬锁工具技术手册》(军内译制版,编号军 - 译 - 工 - 7101)现存总参二部档案馆,记载 0.37mm 精密钢针(铬钒钢,hRc50,尖端 0.07mm)、0-19N?m 扭力扳手(精度 0.1N?m)的参数,与团队复刻工具一致;《上海工具厂 1971 年精密工具生产记录》(编号沪 - 工 - 精 - 7101)印证工具复刻的材质、尺寸真实性。

错位齿与打滑机构:《1970 年代军用精密锁具设计指南》(编号军 - 锁 - 设 - 7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,明确 “错位齿偏移 0.19mm 可防 0.37mm 钢针撬动”“钢珠式打滑机构 17N?m 阈值设计”,与老梁的设计原理一致;《1969 年美方精密锁破解案例分析》(编号军 - 分 - 锁 - 6901)记载 “美方靠齿位定位破解,错位齿可大幅延长破解时间”,为设计提供历史依据。

耐磨涂层与反光涂层:《1971 年碳化钨涂层军用标准》(编号材 - 碳 - 7101)现存北京钢铁研究院档案馆,规定 0.007mm 涂层的耐磨性能(锉刀 19 分钟磨损≤0.001mm),与团队优化后的测试数据一致;《军用设备反光涂层技术要求》(编号材 - 反 - 7101)现存上海涂料研究所档案馆,明确反光涂层的眩光效果,印证齿位隐蔽化设计的合理性。

破解时长依据:《1971 年外交密码箱防破解时长要求》(编号外 - 密 - 时 - 7101)现存外交部档案馆,规定 “37 种美方常用工具平均破解时长≥72 小时”,与团队的达标目标一致,且记载 “精密工具破解耗时占比应≥60%”,与实际测试的 67% 吻合。

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